某大型裝置的兩臺(tái)加熱爐,總負(fù)荷為115MW。以渣油為燃料,燃油中的硫含量為1.8(w)%。*低金屬壁面使用溫度140℃。兩臺(tái)加熱爐共用一套余熱回收系統(tǒng),余熱回收系統(tǒng)的熱負(fù)荷為11MW。為了保證加熱爐的長期高效運(yùn)行,在流程上采取了如下措施:
1) 采用二級預(yù)熱空氣的方案,利用工藝需空冷的廢熱對空氣進(jìn)行初級加熱。使空氣進(jìn)入加熱爐空氣預(yù)熱器的溫度提高,避開露點(diǎn)。同時(shí)工藝廢熱做為加熱爐的有效熱,為加熱爐供熱。
2) 采用重型空氣預(yù)熱器,提高空氣預(yù)熱器的使用壽命。
3) 在空氣預(yù)熱器上設(shè)置傍路,控制排煙溫度和接觸煙氣的金屬壁面溫度。
方案的流程圖如下:
由于空氣進(jìn)行了初級預(yù)熱,在加熱爐的空氣預(yù)熱器中的換熱溫差下降,同時(shí)由于二級空氣預(yù)熱器采用了重型結(jié)構(gòu),總投資增加了約200萬。但是節(jié)省了相應(yīng)的空冷器。裝置投用了五年來,排煙溫度一直穩(wěn)定控制在165℃左右,空氣預(yù)熱器壁面無腐蝕痕跡。兩臺(tái)加熱爐的熱效率一直穩(wěn)定的在90%。其中燃料利用率達(dá)到了92%以上(燃料利用率為有效吸熱與燃料總放熱的比值)。且不論設(shè)備的長周期可靠運(yùn)行帶來的效益,僅燃料利用率提高2%,每小時(shí)可節(jié)約燃料油200kg。一年多即可收回增加的的投資。